為全面貫徹落實集團公司“八個聚焦”工作要求,咸陽公司真抓實干、多措并舉,在保障安全生產、穩定運行的基礎上,聚焦節能降耗、致力提質增效,以精細化管理打好節能降耗“組合拳”,凝聚起降本增效穩步發展的強大動力,助力新型能源公司高質量發展。
聚焦任務目標,“節”盡全力降能耗
今年以來,咸陽公司堅決貫徹落實新型能源公司“創新+減虧”總體目標要求,緊緊圍繞節能降耗,深化各專業領域提質增效,通過回水利用和空壓機改造,大力開展節能降耗工作。
為打好節支降耗“攻堅戰”,咸陽公司從“跑冒滴漏”下手,力求從“指縫”間摳出“大效益”。通過用戶端回水改造及利用,節省燃氣、原水從而實現生產成本降低。以10噸燃氣鍋爐作為回水利用試點,將回水與除鹽水混合進入鍋爐,提高鍋爐水溫度,將燃氣鍋爐生產端單耗91.5m3/t 降至78.3m3/t。與此同時,公司對廠區用電“可節省空間”進行了深度研討,并對40噸燃氣鍋爐壓風系統進行改造,合理利用原有除鹽水車間設備基礎,減少管線長度,采用兩臺15KW空壓機一運一備,替代煤粉鍋爐原有90kw大功率配套空壓機。截至目前,每天可節約用電1300千瓦時,每年可節省電費30萬元以上,預計到年末,僅此一項就可節約用電16萬千瓦時,約10萬余元電費。
全面排查“漏點”,助力生產強賦能
咸陽公司針對管網、流量計進行“大體檢”全方位摸排。并對“大管徑小流量”“跑冒滴漏”問題進行分析、討論,推進源頭治理,守好經營收入的“錢袋子”。
由于蒸汽管道存在管徑大、流量小的問題,導致了流量計無法精準計量到極小流量,對收入造成一定影響。咸陽公司對此積極采取相關措施,隔離原有的大管徑管網,增設旁路,并根據用戶實際流量范圍,選取量程匹配的流量計。數據顯示,通過此次專項治理,每年可減少40余萬元損失。截至目前,咸陽公司共計調整、校驗七家用戶流量計及10噸鍋爐蒸汽出口流量計,實現用戶用量精準計量。經過改造后,鍋爐單耗降低5.4m3/t,管損降低約6%,每年經濟效益增加約100萬余元。
緊抓成本控制,全員參與齊出力
該公司逐步健全節能工作管理體系,將責任逐級分解、層層落實,形成“人人有指標、個個有壓力”的全覆蓋管控體系。通過提升職工自身素質技能、強化績效考核等方式助力降本增效工作,以精細化管理促進公司各項指標不斷提升。
按照現有分段運行模式,咸陽公司積極開展廠內與分布式站點輪崗學習、“大練兵”活動,提高人員操作技能。以“以強帶弱”為切入點,對廠內外燃氣鍋爐參數調節進行培訓學習,切實從操作技術方面強化全員能力素質提升,為冬季高負荷分布式運行提供技術保障。開展“人人都是創效崗,崗位就是利潤源”活動,進一步夯實員工勤勞務實、勤儉節約的思想根基,同時按照人頭進行費用承包,做到“人人身上扛責任 人人肩上有指標”,不斷增強全員減虧意識,助推企業提質增效。
下一步,咸陽公司將以降本增效為導向,號召全體員工勠力同心、迎難而上,全力做好節支降耗工作,持續創新思維觀念,將“算賬”意識與生產經營實際相結合,打好年度提質增效攻堅戰。(李昱澤 王旭)